3.1 测量数据分析
目前大型液体火箭发动机试验起动加速性用转速或推力测量值进行计算,轨姿控发动机用燃烧室压力或推力计算。控制和测量系统设置统一的起动计时基准,所有测量参数基准0 s和关机时刻都是统一的。从发动机工作机理分析,只要试验系统满足发动机起动的时序、入口压力、温度等条件,起动加速性由发动机自身性能所决定,与试验系统无关。但由于试验系统的结构和计算参数不同,虽然发动机起动过程推力、燃烧室压力、转速密切相关[12],但计算的实际结果不尽相同。同一台发动机用不同参数计算结果有一定差异,同一台发动机在不同的试验系统进行试验,加速性计算值也有一定的差异。大型发动机的差异比轨姿控发动机的差异更大一些。差异较大时对研究发动机的起动特性产生一定影响。表1统计了某型号发动机在同一试验台试验时,推力、喷前压力、涡轮转速3个参数在发动机起动时测量值开始变化时刻,用推力计算的起动加速性和压力、转速分别计算的加速性数值之差。
表1 不同参数变化时刻与加速性差异
Tab.1 Starting acceleration of different parameter changing time 单位:s
由表1数据可以看出,同型号发动机在同一试验台试验计算的发动机起动加速性数值,转速最快,推力最慢。转速平均比推力计算的加速性快0.25 s,比喷前压力快0.12 s。喷前压力平均比推力快0.13 s。表1用不同参数计算发动机起动加速性差异的原因主要有两个方面:一是大型发动机试验系统庞大的推力测量机架结构及推进剂供应管路连接形式等综合因素影响推力参数响应慢; 压力参数安装的测压导管对动态响应有一定影响(传感器直接安装时,无此因素)[8]。第二是测量系统对不同测量参数配置的信号调理器滤波特性的影响。转速采用绝对法直接测量,起动瞬间只需克服涡轮转子的惯性,信号仅受到调理器的滤波特性和门槛电平的影响,起动过程比推力和压力参数响应快。发动机起动的0 s时刻统一,在采样速率相同的条件下,图4所示发动机起动时推力比转速数值发生变化约晚0.32 s。喷前压力参数和推力参数在采样速率和信号调理器的滤波特性一致的条件下,图5所示发动机起动时推力比喷前压力晚0.2 s。
图4 推力和转速参数起动过程曲线
Fig.4 Starting curve of thrust and rotating speed
图5 推力和喷前压力参数起动过程曲线
Fig.5 Starting curve of thrust and pressure in front of the nozzle
对推力参数响应慢的因素进行分析。发动机起动时,
图4和
图5反映的是同一个型号在某大型试验系统两次试验推力参数起动情况,从推力起动曲线可以看出振荡频率约为3.7 Hz,说明推力动架结构质量较大。
图1所示的垂直式推力动架采用杠杆-砝码结构形式,振动模型较复杂,但可简化为一个典型的二阶系统,固有频率。
f=1/(2π)(k/m)1/2(1)
式中:m为动架总等效质量,kg; k为动架总等效刚度, N/m; f为动架固有频率,Hz。
图1所示的某发动机试验系统动架总质量约m=50 800 kg,f=3.7 Hz,可以推算出动架的总等效刚度k=2.742*107 N/m。如果动架总等效质量m减小到25 400 kg和12 700 kg,则动架的系统振动频率f提高到5.2 Hz和7.4 Hz,说明减小动架结构质量,提高了动态响应性能。图6用试验获得的实际推力进行激励,仿真不同动架等效质量的系统响应延迟情况。仿真结果证明推力架越重,固有频率越低,响应越慢,振幅越小[10]。
图6 等效质量与推力系统响应的关系
Fig.6 Response relation between the equivalent mass and thrust
液体火箭发动机试验中,受被测点位置及环境条件影响,多数压力参数通过测压导管测量压力。某大型液体火箭发动机喷前压力安装了6~7 m长的测压导管,导管中充填了隔离液,但靠近发动机安装位置约0.3~0.4 m管内不充填隔离液,发动机起动时喷前压力达到8~10 MPa,实测和理论计算结果证明喷前压力有一定延迟
[8-11]。转速传感器直接安装在涡轮泵壳体上,不存在安装状态影响动态性能的因素。
上述讨论的发动机加速性从快到慢依次为转速、喷前压力、推力。但有些小型发动机试验起动时,推力开始反应比较迟缓,一定时间后发生突变,如图7所示。加速性t10时相差0.51 s,到t90时相差仅有0.11 s。从t10到t90逐步变化情况如表2所示。有些小型发动机试验系统采用水平式试车架质量较小,燃烧室压力安装了不充填隔离液的较长测压导管,起动时推力及t90均比室压反应快,如图8所示。说明研究发动机起动加速性时,应针对特定的试验系统和同型号发动机进行分析研究。
图7 推力和转速参数起动过程曲线
Fig.7 Starting curve of thrust and rotating speed
表2 起动过程不同参数加速性对比
Tab.2 Starting acceleration of different parameters in the engine start
图8 推力和燃烧室压力参数起动过程曲线
Fig.8 Starting curve of thrust and combustion chamber pressure
3.2 信号调理器的滤波特性
影响测量参数动态响应的另一个因素是测量系统电性能。电性能主要包括传感器频响、信号调理器的滤波器(含采集装置)频响两方面。采集装置和信号调理器分离时,应单独分析各自的频响特性。上述研究的大型试验系统用标准电压源对太平洋6000采集装置加载阶跃电压信号(将前置的调理器滤波频率设置为直通),响应时间t90=0.3~0.4 ms。推力传感器的型号是GKCY15-1A,量程500 kN,频响500 Hz,用砝码瞬间加载,t90=2.0~2.3 ms。压力传感器型号是YB1D,量程15 MPa,频响1.5 kHz,用落锤法加载,t90=0.7~0.9 ms。由上述分析看,采集装置和传感器的动态响应在分析大型液体火箭发动机起动加速性时,影响因素可以忽略,主要分析信号调理器滤波特性的影响。
转速(频率型参数)和推力、压力(电压型参数)配置的信号调理器不同,滤波特性的差异对被测参数的动态响应产生了一定影响。以配置信号调理器的美国太平洋公司6000采集系统为例,说明信号调理器的滤波特性对参数动态响应影响程度。6000采集系统为电压型参数配置了6035采集板卡[13]。传感器输出电信号经过两个VCVS二阶有源滤低通波器后,再进入采集装置。有源滤低通波器前并联了直通开关,可以将滤波器旁路,满足高频响应的特殊要求。6035采集板前端配置了巴特沃斯(Butterworth)四阶低通滤波电路(两个二阶的Sallen-Key低通滤波电路串联)。6000采集系统为频率型参数配置了6048采集板[13]。该板卡每个通道预留一个一阶滤波器用于降噪,但出厂时未连接该滤波器。如果直接用6048测量转速参数,则开机和关机延时在转速参数上可以忽略。由于6048采集卡要求的输入信号是100 mV~100 V的过零信号,液体火箭发动机试验中部分转速传感器和涡轮流量计输出信号的幅值小于100 mV,有的转速信号幅值仅4 mV。一般在信号进入6048前研制了多功能信号调理器,原理如图3所示[9],调理器中对测量有延时作用的主要是前端低通RC滤波器。通过仿真[10],太平洋公司6000采集系统配置的6035采集板设置10 Hz滤波器与直通相差约70 ms,如图9所示。试验现场用阶跃信号对6035板滤波器进行测试,将采样速率提高到2 000点/秒,6035采集板仍然10 Hz滤波,现场加载结果如图 10 所示,带滤波器的信号比直通的信号晚72 ms,验证了仿真结果的正确性。由于6048板前设计了多功能信号调理器,经现场试验验证6035采集通道实际比6048采集通道延时40~50 ms,统计某型号发动机喷前压力起动峰值比转速起动峰值晚40~58 ms,平均值约48 ms。试验结果证明,测量参数时间基准统一的前提下,不同测量参数信号调理器(滤波器)引起的测量延时应在数据处理环节进行修正,确保不同参数在同一时刻的测量值反映发动机的固有特性。如太平洋6000采集系统采集的推力和压力参数数据处理时,时间坐标应相对于转速参数提前40~50 ms左右。实际工作中,标准低通滤波的延迟时间[15]
Tτ=1/8·n/(fc)(2)
式中:Tτ为延时时间,s; fc为截止频率,Hz; n为滤波器阶数。
图9 阶跃信号输入仿真
Fig.9 Simulation of step signal input
图 10 6035滤波器延时测试
Fig.10 The delayed measurement of the 6035 filter
滤波器的结构不同,对参数测量的延时时间也不同,一般通过加载阶跃信号获得准确的延时时间。所以,不同的采集装置及信号调理器对测量参数引起的延时客观存在,但不相同,必须通过实际测试,才能获得相应的准确延迟时间,只有对测量系统引起的各参数测量时间延迟修正后,进行数据分析和加速性计算,提供的试验数据才准确可信。